诸化特大爆炸事故原因查明
——选用劣质阀门造成


    据中国化工报5月16日报导,山东诸城化肥厂特大爆炸事故原因查有,两劣质阀门成为罪魁祸首,主机生产单位潍坊百事得压缩机厂负有主要责任,某设计单位石油化工设计院负有审查把关不严的间接责任。

    1999年8月5日13时35分,诸城化肥6万吨尿素工程的合成车间6MD压缩段发生剧烈爆炸,当场死亡3人,重伤1人(8小时后死亡),部分设备被毁,造成直接经济损失237万元,其他经济损462万元,间接损失无发统计。

    该工程是经国家经贸委批准立项的:“九五”“双加”工程,总投资1.3亿元。6MD压缩工段于1998年12月动工建设,1999年6月30日开始试车。某石油化工厂设计院负责该工段设计工作,主机由潍坊百事得压缩机厂生产,所有附属设备、阀门等均由潍坊百事得压缩机厂随机配套。

    事故发生后,山东省和潍坊市领导迅速指示有关部门成立了事故调查组。据事故调查报告称,这是一起由阀门存在严重质量问题而造成的责任事故。爆炸原因是:二段出口阀门承受不住正常工作压力突然爆裂,止回阀失灵,系统内4267Nm³的0.75MPa半水煤气迅速逸出,与周围空气混合形成爆炸性气体空间,发生气体化学爆炸。

   引起这起事故的主要部件有两个,一个是J41F-16DN300截止阀,是浙江省永嘉县瓯北冶金机械厂制造的。据检测,该阀门有多项指标不符合国家有关标准:铸造质量差;抗拉强度不合格;化学成分不合格;阀体厚薄不匀,且壁厚不够;设计不符合国家标准。另一个是二段出口止回阀(型号H44W-10DN300),属潍坊百事得压缩机厂随机配件,由徐州阀门厂制造。该阀门也是一只不合格产品;设计不符合国家标准;制造质量不合格;无产品合格证及其他质量证明材料。

    调查报告称,这两种阀门均为以水、蒸汽和油类为介质的阀门,非可燃气体专用阀门,设计部门选择这两种阀门是错误的。